2021年8月,貴州某鋁業棒磨機觸摸屏程序改造工程項目順利完工。
項目背景:
貴州某鋁業棒磨機長期存在:設備正常運行下,觸摸屏顯示報警故障,導致真正出現問題時現場無法判斷設備停機原因;原磨機PLC控制系統出現潤滑設備跳閘,磨機未聯鎖保護停車,DCS系統與磨機PLC通訊故障時會使主機跳閘的等問題。客戶要求通過此次程序改造工程項目對磨機PLC控制系統進行故障檢查處理、升級完善等技術服務。
貴州某鋁業棒磨機觸摸屏程序改造工程項目于2021年7月啟動。
項目通過對PLC程序的全面檢查,檢查出程序漏洞10項。同時,修補了客戶提出的關于通訊及連鎖保護等問題。
在磨機程序中,啟停連鎖控制占30%,70%為保護程序。保護程序對磨機的運行安全、穩定、高效發揮著至關重要的作用。這些保護程序通過觸摸屏,僅展現出了有限的故障及報警條件。
球磨機源程序中的問題:
1、程序存在漏洞、缺陷。
2、過保護跳停。
3、非故障停機。
4、程序沒有形成標準化,導致查找程序困難。
5、沒有對故障機及報警分級。
6、故障判斷條件為單一數據絕對值判斷。
我們的解決方案:
1、對漏洞、缺陷進行了有效的修復。
2、通過穩定性策略優化,解決了過保護跳停、非故障停機問題。
3、對程序進行模塊化、標準化設計。
4、開放更多的數據,方便了客戶解設運行狀態。
5、對程序進行動態監測。
6、對故障進行分級;對傳感器數據進行校驗。
7、故障分析判斷采用復合邏輯并增加新的判斷標準:絕對值、數據累計、差值、波動、趨勢、死區等。
貴州某鋁業棒磨機觸摸屏程序改造工程項目的實施與運行,減少了設備事故的發生。如:設備的減速器油站故障時,磨機未停機。這個問題非常嚴重,會把軸瓦嚴重燒壞,而更換軸瓦會造成非正常停產。通過項目實施,避免了事故的發生,設備的偷停次數減少了50%,有效的提升了企業生產系統的可靠性和安全性。
關鍵詞: